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广州市天河区科林路18号6栋301-677房
【公司信息】:
广州市雀康机电设备有限公司,位于广州市白云区神山镇,成立于2004年,主营雀康系列全自动机,现有员工530人。
公司技术力量雄厚,不断推出领先同业的高附加值产品,采用大型流水线生产设备。公司一方面坚持严苛的质量管理,一方面不断引进优秀的技术与人才,在激烈的市场竞争中不断发展壮大。秉承专业、务实、创新、服务的精神,雀康人坚持苦练内功、恪守诚信,坚持必须首先保证用户的利益,使雀康成为行业内少数拥有企业产品标准的厂家之一,公司倡导“高品质的娱乐生活”、重视国粹文化的弘扬,并不断通过产品和品牌体现企业的社会责任,公司被批准成为“世界组织比赛器材委员会成员”和“申请非物质文化遗产委员会成员”,雀康人致力打造的是康体休闲设备行业的一流企业、一流品牌。
【行业类型】: 电子行业
【项目背景】:
【咨询模块分析】: 精益生产
【解决策略】:
一、运作思路
1、邦有道管理顾问从数据着手,围绕着省人、省钱、省空间、提质、提效等方面寻找改善点;
2、发动现场员工参与,集合大家的智慧;
3、敢于否定自己,对现有方法质疑;
4、有组织有计划的展开;
5、对于影响质量的一票否决;
二、实施动作
(一)、制定现场改善流程、立项攻关
1、实施前工作习惯:
(1)公司对现场改善没有相关的流程,人员的积极性没有调动起来,员工潜力没有再次开发;
(2)新产品开发不严谨,工艺不成熟,造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率;
2、实施后的做法:
针对问题 |
实施动作 |
现场改善没有相关的流程 |
1.成立现场改善领导小组;
2.制订现场改善流程图,让员工清楚改善流程; |
新产品开发不严谨,工艺不成熟,造成生产过程中,频繁停线,影响生产效率 |
1.对每个立项进行变更评估;
2.每周三召开现场改善小组会议,检查改善进度、布置改善任务。 |
(二)、现场改善点的选取
1、实施前的工作习惯:
所有管理人员对现场改善没有目标,各有各的想法与建议,都按自已想法做,没有人来统一统筹,在短期内见不到效果又不再次进行改善,久而久之好的想法得不到实施与验证就放弃了;
2、实施后的做法:
针对问题 |
实施动作 |
现场改善没有目标,各有各的想法与建议,都按自已想法做。 |
大家讨论决定从下面几个方面进行改善点的选取:
工序合并: (一)95电箱工序合并;
(二)底盘长筋工序合并;
废料利用: (三)三角立柱废料减少;
(四)铰链座废料利用;
模具结构更改:(五)底盘长筋;
(六) 升降电机座 ;
产品结构更改: (七)理牌导柱双卡簧改单卡簧。 |
(三)、现场改善的具体做法
改善前现状 |
改善后效果 |
95电箱工序合并(前) :
95电箱工序多,生产效率慢,所用的机台
都是大设备:63T,160T,油压机,工序有6道工序
。而由于大设备相对费用高,公司配置不是很充足
,一直是公司的产能设备瓶颈。第一道工序、第
二道工序各冲8个固定孔.
|
改进:将两道冲孔工序合并一起,模具进行改进。
效果对比:
95电箱第一道工序冲孔每小时产量6
0个,每月生产3500个,生产所需
工时为3500/60=58小时,装模卸模
2小时;
产品单价:0.2元/个*3500=700/月
,电费:每小时大概8元*58小时=
464元/月。
共计:每月节省1164元/月。效率提升100%,设备利用率提高27.8%
改善后图片附后: |
1、95电箱工序合并(后)
2、底盘长筋工序合并
改善前 |
改善后 |
效果对比 |
生产工序:开料-成形-冲螺丝孔-冲圆孔。 |
生产工序:开料-成形,减少2道工序。 |
原来生产40000条耗用工时182小时,现用工时110小时,效率提高39%。同时节约人工费400元,电费216元。 |
3、铰链座废料利用
改善前 |
改善后 |
效果对比 |
开铰链座工序只是加工一个产品。 |
改为加工2个产品。 |
每月节约压片的材料成本365元、人工费90元、电费21元,效率提升80%。 |
4、三角立柱废料减少改善
改善前 |
改善后 |
效果对比 |
为了降低损耗,降低成本,
提高员工待遇,开展了钣金
废料损耗的攻关,通过现场
调查,三角AB、CD立柱边缘
废料仍有节省空间,可以通
过改模节省一定的废料损耗。
|
改小原材料订料规格,再调整模具定位减少废料面积。
|
三角CD:
将2.0*168*1293改
为2.0*168*1283。由攻关
前的538kg/1614元,减少
到466kg/1399元。
三角AB:
也由攻关前废料
为1400kg/4200元,减少
到攻关后1325kg/3975元。
每月共节省440元。
整个钣金废料攻关方案预
计在4月15号完成,每月
可节省10000元 |
5、底盘长筋落料工艺改良
改善前 |
改善后 |
效果对比 |
底盘长筋冲裁成形后,需要工人用五金材料板从模腔中掏出来,不仅费时费力,而且不安全。 |
修改模具,将成型后的成品从模具底部掉下来。 |
底盘长筋之前生产效率
为600/H,改进后850/H,
提升了40%。 |
6、升降电机座工艺改良
改善前 |
改善后 |
效果对比 |
升降电机座冲裁成形后,需要工人用五金材料板从模腔中掏出来,不仅费时费力,而且不安全。 |
修改模具,将成型后的成品从模具底部掉下来。 |
升降电机座之前750/H,改进后1100/H,提升了46% 。 |
7、理牌导柱双卡簧改单卡簧改良(前)
改善前 |
改善后 |
效果对比 |
原有我们装配理牌时候,
装配双卡簧每个理牌用
时20秒,一台机器4个理
牌用时80秒。但是实际上
理牌导柱除了双卡簧以避
免导柱的两个方向的滑动
。结构上有一塑胶件挡住
了导柱的一端。 |
将双卡簧设计改为单卡设计,利用结构上塑件固定导柱的一个方向,卡簧只需固定导柱的另一个方向。 |
启用单卡簧后每个理牌在
装配时可以节约6秒,按
一台机4个理牌计算可以
节约24秒。该工位效率提
高比为24/80=30%。
同时每台机节省卡簧8pcs。 |
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