24小时服务热线
广州市天河区科林路18号6栋301-677房
【公司信息】:
公司创建于2005年,是一家集研发、生产、销售于一体的专业汽车音响生产企业,公司位于江门市江海区五邑路438号工业区,交通便利,地理位置优越,与邦民制药和金铃毗邻,厂房占地面积5000多平方米,拥有数字化的办公大厅,公司先后引进先进的ERP管理系统和通过ISO质量管理体系认证,在行业里屈指可数的现代化生产车间;曾多次受到国内外客户的一致好评,公司车载音响年生产能力60万台,产品涵盖汽车影音GPS导航系统,车载DVD、CD碟片播放器,车载MP5、车载MP3、车载卡带机等,远销全球。
公司秉持著 "客户至上,诚信为本,义利相济,财富增值" 的理念,致力于为客户提供高科技产品,与用户一起发展壮大。
【行业类型】: 电子行业
【项目背景】:
1.流水线上的产品流向不是直线,而是对面或反向流动;
【咨询模块分析】: 精益生产
【解决策略】:
一、邦有道管理顾问进行现状分析
1.实施前的工作习惯:
知道流水线效率不高、测试合格率低的问题,但是却没有统计生产效率、测试合格率的准确数据;也不知道低到什么程度!
2.实施后新的做法:
统计分析2011年6月份:
(1)DVD小时产量仅85台;卡带机小时产量仅100台;U盘机小时产量仅160台;
(2) KB版测试合格率仅91.65%。
二、分析主要原因
1.实施前的工作习惯:
管理人员对生产效率低、测试合格率低的原因,大致都知道,但没有具体的分析,也没有采取具体措施,也没有跟进,导致,最终问题也不了了之,漠视问题的存在。
2.实施后新的做法:
组织管理人员进行讨论,分析总结主要影响因素:
(1)无人统筹、组织流水线的改造;现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手;
(2)产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡
(3)计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线; 、;
(4)现场管理混乱,员工动作不规范
(5)员工自检意识差,测试合格率低
三、制定改善对策及具体动作
1.实施前的工作习惯:
(1)无人统筹、组织流水线的改造;现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手;
(2)产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡;
(3)计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线;
(4)现场管理混乱,员工动作不规范;
(5)员工自检意识差,测试合格率低;
2.实施后新的做法:
针对问题 |
具体动作 |
无人统筹、组织流水线的改造。现场管理人员对流水线改造的基础相对薄弱,不知从何入手。 |
1.对公司高层、基层管理人员进行流水线改造的宣导及思路阐述;明确流水线改造的目的和目标,确定改造小组成员名单。
2、组织管理人员进行生产线平衡理论的培训及考试;
3、样板流水线的选取,以KB板为试点,7月25日开始实施。 |
产前准备不充分,工装夹具、排拉不匹配,导致工序工时不平衡。 |
1.对流水线进行区域规划及流水线传输带间距的设定;
2、各工序IE工时的测算;
3、排拉图的讨论制定;
4、工位及装夹治具的重新调整。 |
计划粗放、无序,物料不配套供应;造成待料停线。 |
1.推行日计划:PMC计划员制定主计划,月计划,周滚动计划,通过单单排查及《备料欠料表》每天更新《周滚动计划》,每天16:30与物控员、仓库组长、生产部主管及各组长核对次日的《生产派工单》,并在17:30前下达给生产部;
2、推行备料制: PMC文员依《周滚动计划》、提前一周将《备料单》打印经计划员和物控员审核后分发给仓库备料,提前三天领料至车间,产品投拉提前4个工作小时制作首件,将物料异常排除在产前。 |
现场管理混乱,员工动作不规范。 |
1.讨论制定一系列动作控制卡:生产主管、组长、多能工及物料员岗位动作控制卡,员工离岗动作控制卡,静电管理动作控制卡;
2、严格控制员工按流水线间距进行投线作业,并要求产品单一取、放,禁止成堆取放,避免电路板上电子元件因摩擦而掉件所产生的不良;
3、所有工位必须按要求戴静电环,每天由IPQC进行检测,请购防静电隔板用来间隔存储半成品,取消报纸间隔存储的方式。 |
员工自检意识差,仅靠终检控制质量,导致测试合格率低。 |
推行员工自检、互检活动,对自己工位作业完的产品要进行自检再投线,并在作业前检查上一工序的品质。 |
四、对执行过程中进行频繁的检查
1.实施前的工作习惯:
有规定不执行,管理人员对于每天的每一个动作到底有没有执行,不清楚;到底谁没有执行,不知道;什么动作没有执行,不知道。
2.实施后新的做法:
稽核:管理层、稽核人员及老师全线跟进,发现问题及时改进。
五、对执行动作进行频繁总结和激励
1.实施前的工作习惯:
没有关注改善动作的效果,没有每天关注数据,所以,每天数据有没有变化,不确定!动作改善有没有效果,不确定!凭感觉评价或者不评价每个人的工作好坏!
2.实施后新的做法:
每日考核,奖励日清,并组织管理层每天18:25进行小结改善。
【项目成效】:
月份
类别
改造前
7月份(5天)
8月份(10天)
提升比例
小时产量
DVD
85
未生产
106
25%↑
卡带机
100
152
未生产
52%↑
U盘机
160
未生产
未生产
测试合格
91.65%
99.44%
99.72%
9%↑
24小时服务热线
广州市天河区科林路18号6栋301-677房